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增进陶瓷过滤机效率的改进措施
有技术人员根据制定的技术方案,充分结合现场实践,对影响陶瓷过滤机效率的因素进行了技术改进,具体见下:
一、增加消泡装置,提高沉降速度。
为了越大限度地发挥消泡装置的效能,围绕浓缩机中心轴更换消泡装置,使用螺旋喷嘴,并引用浓缩机表面的清水。由于消泡装置安装在泡沫产生点,可以及时消除新的泥浆泡沫,喷雾水是浓缩机产生的水,不会增加浓缩机的负荷。改进的成果显明。改造前底流浓度增加4%到6%。
二、提高纸浆温度,保障冬季效率。
由于陶瓷过滤机间歇给矿,混合槽(加热槽)内料浆液位不稳定,在料浆加热过程中,考虑采用PLC温度自动控制装置。通过收集罐体温度变化数据,延迟控制蒸汽量,保障浆液连续加热,控制温度不超过35℃。纸浆加热后,冬季陶瓷过滤器的效率显明增进,滤饼厚度显明增进,单位处理能力可达110kg/M·H(理论计算值),滤饼含水率不超过16%。
三、保障密封性,修改固定点。
通过对陶瓷过滤器运行过程中分配头的现场观察和分析,认为分配头接触不良的原因有两个:一是分配头固定支架的设计存在缺陷,强度不够,不能支撑定位螺钉,导致移位。二是压缩螺杆过薄,压缩面积过小,压缩成果不好,容易产生缝隙。
对陶瓷过滤机原固定支架进行改造制造,将10mm厚钢材再加工成II型固定支架进行固定,以提高支架强度,消除定位螺钉移位;将原来的φ22压紧螺钉改为中30不锈钢压紧螺钉,增加压紧接触面积,以保障动静部件在安装过程中压紧接触面充分连接,消去间隙引起的真空泄漏问题,保障真空度的稳定性。
四、加强清洁,减少使用频率。
针对超声波设备存在清洗盲区和易失效的问题,采用低频大功率清洗装置代替原有设备,增加超声波发生器面积,降低频率,解决陶瓷板清洗不透彻的问题。陶瓷滤板可以整方位清洁。
五、完善自动控制程序,提高自动化程度。
从多方面讨论了陶瓷过滤机自动控制程序存在的问题,确定了改造方案。改进了控制程序,重新配置了触摸屏,解决了陶瓷过滤器生产中长期存在的控制调节问题,提高了零部件的通用性。
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